產(chǎn)品目錄
蒸汽流量計
渦街流量計
孔板流量計
壓縮空氣流量計
氣體流量計
熱式氣體質(zhì)量流量計
旋進旋渦流量計
金屬管浮子流量計
靶式流量計
電磁流量計
渦輪流量計
橢圓齒輪流量計
水流量計
液體流量計
超聲波流量計
磁翻板液位計
浮子液位計
浮球液位計
玻璃管液位計
雷達液位計
超聲波液位計
投入式液位計
壓力變送器
差壓變送器
液位變送器
溫度變送器
熱電偶
熱電阻
雙金屬溫度計
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
聯(lián)系電話:15195518515
服務熱線:0517-86801009
公司傳真:0517-86801007
公司郵箱:1464856260@qq.com
公司地址:江蘇省金湖縣理士大道61號
引起孔板蒸汽流量計計量數(shù)據(jù)異常因素分析
在工業(yè)蒸汽流量計量工作中,我們有時會對孔板蒸汽流量計的計量準確性沒有信心,這里很重要的原因并不是孔板蒸汽流量計本身造成的,而是很多工作失誤導致了流量計偏離正常工作狀態(tài),引起流量計量數(shù)據(jù)異常。本文敘述的孔板蒸汽流量計,主要由標準孔板、壓力變送器、差壓變送器、溫度傳感器、流量計算器及閥門、管道等附件成套組成。其中每個環(huán)節(jié)都正常工作,才能實現(xiàn)孔板蒸汽流量計的準確計量。在大量的蒸汽流量計量實踐中,安裝及施工不規(guī)范、維護不到位等引發(fā)大量的另類故障,而要找出故障并整改往往不是一件容易的事。
某單位安裝的孔板蒸汽流量計顯示的蒸汽能耗數(shù)據(jù)一直很大,節(jié)能措施無明顯效果。實地考察發(fā)現(xiàn)大樓空調(diào)系統(tǒng)采用溴化鋰吸收式制冷機組,額定蒸汽耗量3000kg/h。系統(tǒng)投運一段時間后數(shù)據(jù)顯示機組的汽耗經(jīng)常超負荷至3500kg /h,操控蒸汽分配臺閥門開度,蒸汽瞬時流量變化反應遲鈍。制冷機組生產(chǎn)廠商認為與實際負荷相比流量計顯示的蒸汽流量值偏大,并且機子也沒有超負荷至3500kg/h的制冷能力。二次儀表經(jīng)多次檢測工作狀態(tài)正常,配套的引壓管線及各儀表閥門經(jīng)檢查均無異常,經(jīng)反復討論認為可能的原因是孔板的結(jié)構(gòu)有異常引起的。逐漸降低蒸汽負荷,緩慢關(guān)閉蒸汽關(guān)口閥門,等到管內(nèi)無壓力及冷卻后,打開蒸汽管道卸下孔板,孔板經(jīng)檢查無異常,但發(fā)現(xiàn)安裝孔板前側(cè)管道內(nèi)有磚塊,清除磚塊后重新安裝孔板并投運后,蒸汽流量變化與實際負荷變化相適應,人為故障排除,差錯消除。值得一提的是卸下孔板后,管道中的異物不一定就貼近孔板前側(cè)很容易被發(fā)現(xiàn),可能在孔板前面管道一段距離,可借用手電光向管道內(nèi)觀察,確保管道中的異物被完全清除。常見的異物除磚塊外,如混泥土塊、鋼鐵殘片、電焊條等。分析管道內(nèi)異物產(chǎn)生的原因,可能是現(xiàn)場管道施工時拖動鋼管無意中帶入,或是管理及施工人員疏忽等引起。但無論原因如何,加強現(xiàn)場施工管理,管道清掃干凈是非常必要的。
孔板的蒸汽流量差壓經(jīng)引壓導管應該接入差壓變送器,但在處理計量糾紛中曾發(fā)現(xiàn)將壓力補償引壓導管接到差壓變送器的情況,成套蒸汽流量儀表就產(chǎn)生了人為故障。又由于差壓引壓導管與補償壓力引壓導管一般采取集中保溫措施,外觀也無差別,使得平時難以發(fā)現(xiàn)這種明顯錯誤。當由此產(chǎn)生計量糾紛時,如何處理補償問題就相當棘手。因此,建議在施工時將不同作用的引壓導管作適當標記,并應有計量儀表專業(yè)人員現(xiàn)場指導。在對引壓導管進行保溫伴熱防凍時,目前普遍采用伴熱管加疏水器的方法進行蒸汽伴熱,簡便易行,但保溫溫度及受熱均勻性難以有效控制。隨著使用時間的推移,一旦疏水器工作不正常或是伴熱保溫密封性不良,可能導致引壓導管內(nèi)的冷凝液汽化或是結(jié)冰,造成較大的附加壓差,*后導致成套孔板蒸汽流量計顯著差錯。因此,要經(jīng)常檢查疏水器、伴熱管等工作狀態(tài)是否正常。對于南方地區(qū),平時氣溫較高,有些引壓導管就沒有安裝伴熱裝置,一旦遭遇意外強寒潮,引壓管內(nèi)冷凝水結(jié)冰,往往導致大量的壓力變送器感壓膜片受損,成批的故障就產(chǎn)生了。對此,有條件的可采用功率電伴熱帶進行伴熱保溫,電伴熱具有溫度可控且準確度高、使用壽命長、可長距離伴熱、維護方便等優(yōu)點,值得推廣應用。但要注意絕緣電阻及用電安全,特別在防爆危險區(qū)域使用伴熱帶要充分注意安全生產(chǎn)要求。當然,也可以采用在引壓導管中注入防凍液防凍,具有明顯的節(jié)能特點,但實際操作時及使用中存在著一些問題,如防凍液的不斷流失與加注困難。引壓導管密封墊圈的使用要符合要求,有些安裝人員在施工現(xiàn)場臨時用剪刀隨便剪就,內(nèi)孔用剪刀或螺絲刀一戳而成,孔徑大小不一又不規(guī)則。在高溫高壓工況及機械壓力作用下,隨著使用時間的推移,有些墊圈的內(nèi)孔就更小了,當蒸汽壓力波動時,差壓變送器的兩根引壓導管的壓力變化不一致,引起輸送的差壓信號失真,導致瞬時流量時大時小,還難以發(fā)現(xiàn)故障原因,以為是實際流量使然。對于這種密封墊圈,施工單位應配置專用墊圈沖頭加工而成或購成品使用。至于孔板前的直管段、管道安裝同軸度、引壓導管內(nèi)徑要求等可參照相關(guān)流量測量節(jié)流裝置設(shè)計安裝和使用手冊,避免發(fā)生各類人為故障。成套差壓式蒸汽流量計投運時要有正確的步驟,不得隨意進行。*好的儀表,要是在投運過程中出了差錯,是難以保證計量準確度的。*先要沖洗儀表導管,具體步驟是關(guān)閉差壓變送器的正、負壓閥門,打開平衡閥,開啟排污閥,緩慢打開一次閥,沖洗導管,再關(guān)閉排污閥。待導管逐漸冷卻,這過程要花較長的時間,引壓導管中將充滿冷凝水,再進入差壓儀表的投運程序。將儀表平衡閥置于開啟位置,漸漸開啟儀表正壓閥,松開儀表的正、負壓測量室的排污螺釘,排凈引壓管內(nèi)氣泡直至流出冷凝水后,擰緊排污螺釘,然后檢查各部分是否有滲漏現(xiàn)象,并檢查儀表零點是否正常。關(guān)閉平衡閥,逐漸打開負壓閥,觀察儀表是否有指示。同樣運行過程中的零位檢查及維護時的排污沖洗都要正確實施,避免差壓變送器承受過大的單向靜壓而產(chǎn)生故障。
加強對孔板蒸汽流量計現(xiàn)場施工監(jiān)督管理,加大施工人員的技術(shù)培訓力度,提高有關(guān)人員的業(yè)務水平,促使現(xiàn)場安裝施工按規(guī)范進行。同時,請有關(guān)專家及技術(shù)人員現(xiàn)場指導安裝與調(diào)試工作,使用者及維修人員可提前介入到安裝與調(diào)試工作中去,這些措施都有助于及時發(fā)現(xiàn)工作差錯及潛在的生產(chǎn)隱患,有效避免另類故障的產(chǎn)生,也就避免了孔板流量計長期處于失準狀態(tài),如此,可消除不必要的計量糾紛,并可節(jié)省大量的人力與物力,這對于當前的節(jié)能降耗工作及和諧社會建設(shè)都具有重要意義。