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影響渦街流量計(jì)測(cè)量準(zhǔn)確度及運(yùn)行穩(wěn)定性的因素

摘要:通過對(duì)蒸汽流量計(jì)在使用過程中存在的問題,利用PDCA工作循環(huán),從諸多方面進(jìn)行檢查、分析,找出影響計(jì)量精度的原因,再結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況,提出具體的改進(jìn)方案并實(shí)施,通過論證,*終排除該故障。
1、問題的提出
中鹽東興鹽化股份有限公司用汽計(jì)量儀表使用上海橫河YEW FLO型渦街流量計(jì),其輸出的4mA~20mA電流信號(hào)進(jìn)入DCS控制系統(tǒng),用汽累積值在微機(jī)上顯示。該套設(shè)備原先安裝在熱電廠,運(yùn)行一直正常,后來因工藝改造移至鹽硝廠。自安裝使用后,計(jì)量偏大且*不穩(wěn)定。
2、調(diào)查現(xiàn)狀
流量傳感器和壓力補(bǔ)償儀表均安裝在直徑為150mm的直管端上,后端通過長的保溫管道送到用汽單位。流量信號(hào)和補(bǔ)償信號(hào)通過電纜接入鹽硝廠DCS系統(tǒng)控制柜中,累積值在微機(jī)中顯示。對(duì)安裝投運(yùn)后流量計(jì)的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析,發(fā)現(xiàn)偏差較大,根據(jù)熱量轉(zhuǎn)換和理論計(jì)算,測(cè)量數(shù)值超過30%的誤差(見表1)。
3、原因分析
由于工藝的改造,問題相對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜,從設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)行環(huán)境中都存在不同程度的改變,許多問題互相牽連,甚至一種問題是由不同的幾個(gè)原因共同造成的,再加上有些問題的解決需等待一定的工藝運(yùn)行時(shí)機(jī),故給問題的解決帶來了*大的困難?,F(xiàn)將影響測(cè)量誤差因素一一列舉(見圖1)。
總結(jié)分析引起這個(gè)問題的原因,主要涉及到以下方面:
(1)選型: 這是流量計(jì)測(cè)量不準(zhǔn)確時(shí)*先要考慮的問題,因?yàn)楫?dāng)儀表選型不當(dāng),將增加儀表的測(cè)量誤差,達(dá)不到應(yīng)有的精度要求。選型方面又要著重考慮的是流量計(jì)的口徑。這臺(tái)渦街傳感器是在設(shè)計(jì)選型之后因工藝條件變動(dòng)再使用的,所以管道口徑和流量計(jì)的通徑可能出現(xiàn)不匹配造成測(cè)量偏差。
(2)安裝: 傳感器前面的直管段長度要滿足要求(一般應(yīng)大于20D),傳感器管道口徑不大于管道口徑,且在安裝結(jié)束后對(duì)流量管道進(jìn)行清理。
(3)參數(shù)整定: 流量計(jì)測(cè)量蒸汽必須考慮溫度和壓力補(bǔ)償,選擇合適的溫度和壓力補(bǔ)償值至關(guān)重要且DCS必須進(jìn)行正確的參數(shù)整定。
(4)DCS系統(tǒng): DCS系統(tǒng)中量程設(shè)定、補(bǔ)償公式系數(shù)設(shè)定及其他參數(shù)設(shè)定與流量計(jì)應(yīng)建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。如果設(shè)定錯(cuò)誤會(huì)引起微機(jī)顯示值與流量計(jì)測(cè)量值不對(duì)應(yīng),流量偏大或偏小,累計(jì)量突變等。
(5)使用環(huán)境: 尤其是安裝位置、安裝方式、溫度、濕度、振動(dòng)等均要滿足流量計(jì)的測(cè)量要求。
(6)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)校不好,或者調(diào)校之后的實(shí)際情況的再變動(dòng),造成計(jì)量不準(zhǔn)。
(7)接地和屏蔽要良好,可以消除外界干擾。有時(shí)候測(cè)量問題就是由于受到干擾所致。
4、對(duì)策和具體實(shí)施
通過以上對(duì)流量計(jì)計(jì)量誤差產(chǎn)生的原因分析,結(jié)合實(shí)際工況,應(yīng)采取以下解決辦法。
(1)選型和安裝方面。蒸汽檢測(cè)點(diǎn)移至鹽硝廠后,為了節(jié)省資金不造成浪費(fèi),使用原來的器具,即選型方面沒有變化,不需要考慮選型。選擇的供汽管道直徑與原先安裝在熱電廠供汽管道直徑相同,且安裝點(diǎn)的上下游直管段有足夠長,故不需要考慮管道口徑和流量計(jì)的通徑不匹配造成的偏差。
(2)參數(shù)整定的檢查。檢查流量計(jì)和壓力變送器及DCS系統(tǒng)參數(shù)間已建立了正確的溫度、壓力、流量和參考溫度、參考?jí)毫Φ膶?duì)應(yīng)關(guān)系。用數(shù)字萬用表測(cè)量流量信號(hào)及補(bǔ)償信號(hào),其顯示值和電流信號(hào)均成對(duì)應(yīng)關(guān)系,初步判斷參數(shù)設(shè)定沒有問題。
(3)工作條件的檢查。安裝位置、安裝方式、溫度和濕度等均滿足流量計(jì)的測(cè)量要求,管道采取支架防振措施,避免了強(qiáng)烈的機(jī)械振動(dòng)、碰撞沖擊。
(4)考慮是供電電源引起的故障。用萬用表測(cè)量電源電壓為24VDC,表明供電正常;再改變電源供電方式,讓設(shè)備單獨(dú)供電,故障還不能排除。
(5)工頻干擾、外磁場(chǎng)和電器設(shè)備干擾排除上述三種問題后,則要考慮干擾。關(guān)死流量計(jì)前端閥門后,流量計(jì)仍有流量顯示,這正是流量偏大的腫疥。針對(duì)這個(gè)問題再進(jìn)行檢查、分析和處理:
a.檢查轉(zhuǎn)換放大器的輸出方式??紤]到輸出方式搞錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致無流量有信號(hào)。具體表現(xiàn)為要求輸出電流信號(hào)而給的卻是脈沖。這是因?yàn)槊}沖輸出方式靜態(tài)電流約8mA左右。打開轉(zhuǎn)換放大器前蓋檢查,結(jié)果接線方式正確。
b.調(diào)整流量計(jì)參數(shù)H07,使其切除信號(hào)范圍增大(即調(diào)整小信號(hào)切除參數(shù),流量計(jì)顯示為零)。但流量計(jì)在小信號(hào)流量狀態(tài)下,信號(hào)又被覆蓋,流量計(jì)無法檢測(cè),可見小信號(hào)不能再切除。
c.檢查NBC噪聲平衡參數(shù)H01以及TLA觸發(fā)器輸入電平參數(shù)H02,發(fā)現(xiàn)流量計(jì)一直顯示57Hz的頻率信號(hào),根據(jù)計(jì)算: Qf=F/KT(m³/h),其結(jié)果與
儀表瞬時(shí)流量示值一致,因此懷疑是工頻信號(hào)的影響。根據(jù)旋渦流量計(jì)使用手冊(cè)提示的處理方法: 當(dāng)有50Hz和60Hz電源頻率疊加在信號(hào)波形上時(shí),可適當(dāng)使流量計(jì)接地線接地。將轉(zhuǎn)換器和傳感器接地線可靠接地,流量顯示明顯下降,流量偏大的故障得到基本解決。但仍有較小流量顯示,認(rèn)為是由管道振動(dòng)引起的。
d.此時(shí)進(jìn)行必要的NB調(diào)整(噪聲平衡調(diào)整)和TLA調(diào)整(觸發(fā)電平調(diào)整)。用流量計(jì)操作器BT200進(jìn)行參數(shù)調(diào)整,消除工頻信號(hào),流量明顯下降,再關(guān)閉流量計(jì)前端閥門,流量顯示為0m³,干擾信號(hào)得到解決。再次進(jìn)行TLA的*小可測(cè)流速調(diào)整,其方法是,當(dāng)流體停止流動(dòng)時(shí),調(diào)整TLA參數(shù)直到輸出為0,緩慢地打開閥門,觀察流量變化趨勢(shì),由零變大趨向穩(wěn)定,問題得到了處理。
5、運(yùn)行效果驗(yàn)證
通過一段時(shí)間的檢測(cè),對(duì)測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真地分析總結(jié),該臺(tái)渦街流量計(jì)存在的問題得以基本解決(見表2)。目前這套儀表運(yùn)行良好,基本上滿足計(jì)量精度的要求。
6、結(jié)束語
影響渦街流量計(jì)測(cè)量準(zhǔn)確度及運(yùn)行穩(wěn)定性的因素是多方面的,本文是通過處理該故障的全過程起拋磚引玉的作用。

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