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德?tīng)査土髁坑?jì)在主蒸汽流量測(cè)量故障原因分析

1、流量計(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀及問(wèn)題提出
我煤氣廠主蒸汽使用的是德?tīng)査土髁坑?jì),其運(yùn)用差壓式的工作原理,插入式的安裝方式,輸出的是差壓信號(hào),由變送器轉(zhuǎn)化為4mA~20mA信號(hào)進(jìn)入PLC系統(tǒng)。但根據(jù)我煤氣廠生產(chǎn)對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)主蒸汽流量從投產(chǎn)運(yùn)行至今用汽量偏大,特別是在工藝流程優(yōu)化后,幾乎是用自產(chǎn)蒸汽,但流量經(jīng)常在0-3T左右波動(dòng)。根據(jù)熱量轉(zhuǎn)換和理論計(jì)算,測(cè)量數(shù)值超過(guò)30%的誤差,見(jiàn)表1。
2、原因分析
通常情況下,影響蒸汽測(cè)量的因素有很多,設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)行環(huán)境、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定等方面造成的,下面列舉影響測(cè)量誤差主要因素:
2.1量程比不足
量程比是指一個(gè)流量計(jì)能確保給定的精度和再現(xiàn)性的范圍內(nèi),所能測(cè)量的*大流量和*小流量之比。
2.2上下游直管段不足
對(duì)于傳統(tǒng)的渦街或孔板流量計(jì),其前后安裝直管段要求分別約為20D和5D。如果上下游直管段不足,則會(huì)導(dǎo)致流體未充分發(fā)展,存在旋渦和流速分布剖面畸變。流速剖面畸變通常由管道局部阻礙(如閥門)或彎管所造成,而旋渦普遍是由兩個(gè)或兩個(gè)以上空間(立體)彎管所引起的。上下游直管段不足可以通過(guò)安裝流動(dòng)調(diào)整器來(lái)調(diào)整,*簡(jiǎn)單有效的辦法是采用對(duì)上下游直管段要求較低的流量計(jì)。
2.3蒸汽的密度補(bǔ)償不正確
為了正確計(jì)量蒸汽的質(zhì)量流量,必須考慮蒸汽壓力和溫度的變化,即蒸汽密度補(bǔ)償。不同類型的流量計(jì)受密度變化影響的方式不同。差壓式流量計(jì)其質(zhì)量流量與流量計(jì)的幾何外型、差壓平方根和密度平方根有關(guān),而密度是和蒸汽溫度、壓力相關(guān)。
2.4PLC系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定
PLC系統(tǒng)中量程設(shè)定、補(bǔ)償公式系數(shù)設(shè)定及其他參數(shù)設(shè)定與流量計(jì)應(yīng)建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。如果設(shè)定錯(cuò)誤會(huì)引起電腦顯示值與流量計(jì)測(cè)量值不對(duì)應(yīng),流量偏大或偏小。
2.5差壓傳送誤差(差壓式流量計(jì))
一是零點(diǎn)漂移。差壓變送器安裝到現(xiàn)場(chǎng)投入時(shí),往往發(fā)現(xiàn)零位輸出出廠校驗(yàn)時(shí)的零位輸出不一致。這種零位輸出偏離稱為靜壓誤差。二是引壓管布置不合理。引壓管線應(yīng)保證合理的坡度使管內(nèi)可能出現(xiàn)的氣泡較快地升到母管內(nèi),管內(nèi)出現(xiàn)的雜質(zhì)等較快的下沉到排污閥。引壓管線應(yīng)定期檢查維護(hù),確保無(wú)泄漏無(wú)堵塞。引壓管的內(nèi)徑與被測(cè)流體的性質(zhì)和引壓管總長(zhǎng)度有關(guān),對(duì)于蒸汽系統(tǒng),引壓管的內(nèi)徑一般在10mm左右。為了避免正負(fù)壓引壓管內(nèi)介質(zhì)溫度不一致,導(dǎo)致密度出現(xiàn)差異,引起傳送失真,正負(fù)引壓管應(yīng)盡量靠近布置。
3、問(wèn)題排查
為了弄清楚是什么原因造成如此大的測(cè)量誤差,在知道了影響流量測(cè)量的主要問(wèn)題的基礎(chǔ)上,我們從影響渦街流量計(jì)量的主要原因人手,對(duì)我們自己流量計(jì)的選型、安裝、操作是否符合規(guī)范進(jìn)行檢查,具體是:
3.1量程比方面
系統(tǒng)使用的德?tīng)査托吞?hào)為:DF25FDCFDN200探頭,測(cè)量范圍0-20t/h。而現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情況是*小流量5t/h,正常流量12t/h,*大流量20t/h,量程比完全符合規(guī)范。
3.2安裝及參數(shù)設(shè)計(jì)
探頭也拆過(guò)多次,沒(méi)發(fā)現(xiàn)測(cè)量孔有堵塞、磨損現(xiàn)象,再者探頭所在直管段前后距離分別為2M,3.5M,完全符合DN200的管道的要求。檢查現(xiàn)場(chǎng)溫度和壓力傳感器,沒(méi)有問(wèn)題,能實(shí)時(shí)進(jìn)行壓力和溫度補(bǔ)償,PLC系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置沒(méi)有問(wèn)題,此項(xiàng)可以排除。
3.3差壓傳送誤差方面
在排除了“量程比”和“探頭”兩個(gè)方面的可能性后,剩下就是差壓傳送誤差這項(xiàng)了。從引起差壓傳送誤差的“零點(diǎn)漂移”和“引壓管路”這兩點(diǎn)來(lái)分析,得出的結(jié)果是:*一,“零點(diǎn)漂移”經(jīng)過(guò)我們重復(fù)確認(rèn),沒(méi)有靜壓誤差;*二,通過(guò)仔細(xì)觀察引壓管的走向,發(fā)現(xiàn)兩取壓管在一次閥出來(lái)后有一段向下彎曲的管段,而變送器、平行管段安裝位置卻和探頭的高度相當(dāng),這樣安裝容易導(dǎo)致如下幾種情況:
(1)蒸汽引壓管高位平行段可能沒(méi)充滿水;
(2)管道自身靜壓不易消除,凹下管段易積污垢,造成管道塞;因此可以確定,問(wèn)題出現(xiàn)在引壓管路上。
4、問(wèn)題解決措施
為解決流量計(jì)量偏差大問(wèn)題,在一次閥出來(lái)與探頭位置平行管段加裝兩個(gè)冷凝罐,并且要求變送器位置比冷凝罐低,運(yùn)行過(guò)程中,兩個(gè)冷凝罐裝滿水,這樣就基本上可以消除上面提到的兩種不良隋況,進(jìn)而提高流量測(cè)量精度。
5、效果評(píng)價(jià)
按上述要求進(jìn)行技術(shù)改造后,我廠生產(chǎn)科通過(guò)一個(gè)月用汽量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,結(jié)果數(shù)據(jù)都在誤差范圍內(nèi),也沒(méi)有出現(xiàn)流量的波動(dòng),故障得以排除。

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